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技術專欄

回轉窯中控操作常見事故處理

發布時間:2022-04-12

窯斷料操作?

 

①停止分解爐喂煤。
②窯頭噴煤量逐漸減少。
③窯速逐漸減低,直至停窯掛輔傳。
④調整高溫風機、過剩風機轉速,保證窯頭負壓穩定。
⑤通知框架工調整增濕塔噴槍數量和回水量保證出增濕塔溫度在160-350℃之間,既保證增濕塔不濕底又要保證高溫風機入口溫度處于正常范圍。

⑥通知有關人員迅速檢查生料輸送系統,及時排除故障,否則將燒成系統各機械設備按操作規程依次停車。

 

預熱器堵塞判斷與操作?

判斷:
錐體負壓突然降低,物料溫度降低,出口負壓突然上升,下一級出口氣溫度急升,窯內來料明顯減少。
操作:
①止料、止分解爐喂煤、窯前煤用量逐漸減小、慢窯,降高溫風機轉速、降后排風機轉速調整篦冷機風機轉速,保證窯系統呈負壓態。

②通知有關人員迅速檢查下料管堵塞處,及時排除故障,否則將燒成系統各機械設備按操作規程依次停車。

 

預熱器塌料的判斷和處理?

判斷:
預熱器各級負壓明顯升高;
錐體負壓突然降低;
窯尾溫度下降幅度很大;
④窯頭負壓減少,嚴重時呈正壓。
處理措施:

塌料多時:減料、減窯速;塌料少可適當增加窯頭喂煤,及時燒起窯內溫度后逐漸提窯速加料至正常操作。

 

分解爐斷煤操作?

①減料至正常喂料量的40-50%,適當降低高溫風機轉速稍加窯頭噴煤量,適當慢窯至3r/min。
②通知有關部門迅速檢查分解爐喂煤系統,及時排除故障,否則將燒成系統各機械設備按操作規程依次停車。
③通知框架工因下料量調整而特別關注下料管翻板閥波動情況,保證框架安全。
④通知現場人員遠離窯頭、斜鏈斗地溝等地方。

⑤注意煤磨入磨溫度,及時調整冷熱風閥。

 

窯頭喂煤故障操作?

①減料至正常喂料量的40-50%,適當降低高溫風機轉速。
②通知框架工因下料量調整而特別關注下料管翻板閥波動情況,保證框架安全。
③通知現場人員遠離窯頭、斜鏈斗地溝等地方。
④注意煤磨溫度,及時調整冷熱風閥。

⑤通知有關部門迅速檢查喂煤系統,及時排除故障,否則將燒成系統各機械設備按操作規程依次停車。

 

高溫風機跳停操作?

①停喂料(止料),停分解爐噴煤,窯頭噴煤量逐漸減小,調整過剩風機和篦冷機風機開度控制窯頭負壓穩定,防止窯頭回火燒壞高溫鏡頭,傷害窯頭人員。
②關閉煤磨熱風閥門,防止引起煤磨系統起火爆炸。
③大幅度降低窯速(根據窯電流高低調整),防止嚴重竄料。
④通知現場人員遠離窯頭、斜鏈斗地溝等地方。
⑤通知相關人員進行檢查;通知調度員,故障若能短時間排除,窯頭小煤量,窯低速連續運轉,保持窯尾溫度800℃左右,C1級出口溫度不能過高,高溫風機入口溫度不超350℃。

⑥若故障不能短時間排除,其它操作按正常停車順序全部停機。

 

窯主電機故障跳停操作?

①主電機故障跳停立即聯系電工復位重啟,重啟失敗,立即掛輔傳轉窯防止筒體變形,同時大幅減料、減少分解爐喂煤、降低高溫風機轉速,大幅度減窯頭煤,篦冷機風機從低溫段到高溫段依次關小,過剩風機進行調整,保證窯頭正常負壓。
②故障若能短時間排除,窯頭小煤量,窯低速連續運轉,C1出口溫度不能過高,高溫風機入口溫度不超350℃

③若故障不能短時間排除,按正常停車順序全部止料停機操作。

 

后排風機故障跳停操作?

①生料磨立即止料,停生料磨、循環風機,通知動力車間相關人員進行處理,根據后排風機處理情況停出磨提升機、選粉機等生料磨輔機。
②窯中控員減料慢窯,高溫風機轉速下調至850rpm以內。
③窯中控員在后排風機處理完開機后,開度調整5%以內進行逐漸提高,后排風機正常后,逐漸提回轉窯轉速、生料喂料量達到停生料磨時窯正常運行狀態。

④生料磨具備開機條件時,慢驅轉磨10分鐘后,按照生料磨開機程序進行開機,窯中控員根據生料磨開機程序調整高溫風機、后排風機轉速達到正常運行狀態。

 

一次風機跳停操作、送煤風機故障操作?

一次風機跳??蓽p料慢窯至2.0rpm,通知有關人員處理,電工重啟失敗后,開啟備用風機。送煤風機故障需止煤,減料至正常喂料量的70%,慢窯至2.0rpm, 開備用送煤風機,通知有關人員進行處理,送煤風機開啟后逐漸提窯速加料至正常操作。

 

10 增濕塔水泵故障操作?

①增濕塔出口溫度不超過350℃,調整風料煤的匹配,降低高溫風機轉速時同時減料至正常喂料量的90%控制增濕塔出口溫度350℃以下。

②通知有關人員迅速檢查水泵,及時排除故障及時開機。

 

11 煤磨主電機、煤磨主風機故障跳停操作?煤磨磨頭著火操作調整?

煤磨主電機跳、主風機停操作:
止煤、關閉熱風閥、開啟冷風閥。
逐漸關小排風機開度。
通知車間、調度室及相關人員立即對煤磨主電機進行檢查。
④處理完后,提高排風機開度,輔傳轉磨十分鐘,保證磨頭無原煤及回粉、磨內負荷降低按照正常程序開磨。
煤磨故障跳停操作:
止煤、關閉熱風閥、開啟冷風閥。
通知車間、調度室及相關人員立即對煤磨故障電機進行檢查處理。
③處理完后,逐漸提高排風機開度,輔傳轉磨十分鐘,保證磨頭無原煤及回粉、磨內負荷降低按照正常程序開磨。
煤磨磨頭著火操作:

立即停止主風機、熱風閥全關、將冷風閥全開、?;胤劢g刀,盡量不停喂煤及煤磨。及時通知相關人員進行檢查處理。

 

12 過剩風機跳停操作調整?

①減料,慢窯,適當停篦冷機冷端風機,控制窯頭負壓,通知巡檢工,電工,調度馬上處理。短時間無法處理,進行止料操作。
②通知余熱發電相關人員進行AQC爐閥門調整操作。

③通知現場人員遠離窯頭、斜鏈斗地坑等處。

 

13 篦冷機一段、二段、破碎機、斜鏈斗出現故障操作?
①一篦床出現故障時,大幅減料、慢窯,降高溫風機轉速;二篦床出現故障時,適當減料、慢窯,降高溫風機拉風。斜鏈斗、破碎機出現故障時及時停二篦床并根據實際處理情況適當減料、慢窯,降高溫風機轉速。
②通知框架工因下料量調整而特別關注下料管翻版閥波動情況,保證框架安全。
③適當加大篦冷機鼓風量,控制好窯前負壓,保證火焰穩定。
④嚴格控制分解爐溫度,防止因溫度過高發生預熱器結皮堵塞,適當減少窯頭煤,使窯電流及窯尾溫度不要過高。
⑤嚴重時通知余熱發電調整AQC爐閥門進行調整,通過調整廢氣總閥開度控制好窯前負壓。
⑥故障若能短時間排除,窯頭小煤量,窯低速連續運轉,保持窯尾溫度800℃左右,C1級出口溫度不能過高,高溫風機入口溫度不超350℃

⑦若故障不能短時間排除,按正常停車順序停機操作。

 

14 窯尾鍋爐退爐和并爐操作?

退爐:保持煤、料不變,逐漸打開入增濕塔閥門,逐漸關閉入SP鍋爐閥門,注意增濕塔溫度,調節增濕塔噴槍噴水量,溫度控制在正常范圍內,觀察一級出口負壓是否偏高,適當降低高溫風機轉速至負壓正常。
并爐:保持煤料不變,逐漸打開入SP爐風門,逐漸關閉進增濕塔風門,調節增濕塔噴水量,使溫度控制在正常范圍內,根據一級出口負壓調節高溫風機轉速至負壓正常。

注意:無論SP爐是退爐還是并爐時,閥門調整幅度必須小,入增濕塔閥門和入鍋爐閥門開度和大于100%,防止增濕塔內抽真空及高溫風機功率大幅波動跳停。

 

15 窯頭鍋爐并爐、退爐操作?

并爐時保持煤料、窯速、高溫風機不變,可根據窯頭負壓調整過剩風機,發電中控員開高、中溫風閘板,同時關小入電收塵閘板,窯頭負壓過高及時關小過剩風機至窯頭負壓正常;退爐時相反。

 

16 開窯具體過程操作?

點燃木柴→窯頭喂煤組啟動→窯尾喂煤組→后排風機組→高溫風機組→窯主傳動組→篦冷機→篦床風機組  →過剩風機組→窯頭電收塵組→熟料輸送組→增濕塔噴水組→窯尾電收塵組→窯尾噴煤→窯尾喂料組→提排風,提窯速,加料→窯頭負壓調整→正常操作。

 

17 停窯具體過程操作?

正常停車操作順序:根據停窯時間提前計算好承重倉(生料倉、回料倉)、煤粉倉和原煤倉倉位,保證停窯時將煤粉倉、原煤倉、承重倉(生料倉、回料倉)空出。減料、減爐煤、減風、減窯速→止爐煤、止料、慢窯、窯頭減煤直至停煤→窯尾喂料→窯頭喂煤→主電機組→輔助電機開啟→篦冷機篦床→篦冷機風機組→熟料輸送組→窯系統冷卻組→增濕塔噴水組→窯頭電收塵組→過剩風機→高溫風機→后排風機組→分解爐喂煤系統→窯尾電收塵組。

 

18 窯內嚴重掉窯皮時操作?

①有圈突然垮落時,應適當降低窯速,避免圈后積存大量熟料將篦冷機篦床壓死,而且燒成帶后面的物料或圈后面的生料前竄容易出現跑生料,適當增加窯頭用煤量,適當減料。

②冷卻機操作由自動打到手動。

③開大篦冷機風機保證熟料冷卻,調節過剩風機風量穩定窯頭負壓。

④適當加快篦板篦速,防止篦床料層太厚,篦床跳停。

⑤大塊窯皮快入熟料破碎機時,應降低冷卻機尾部篦板篦速以防熟料破碎機過載以致損壞錘頭。

 

19 窯后結圈原因及故障處理?

產生原因:

①、生料化學成分的影響。生料硅率偏低,使煅燒中液相量增多、粘度大而易富集在窯尾,造成后結圈;入窯生料化學均勻性差,造成窯熱工制度波動,液相過早出現,引起后結圈;生料中有害組分在系統中循環富集,從而使液相出現溫度降低,同時也使液相量增加,造成結圈。

②、煤的影響。煤灰份較高,當煤灰集中沉落到燒成帶末端的物料上時,會使液相出現溫度大大降低,液相增加,液相發粘,易造成結圈;煤灰份大、煤粉粗、水份大時,燃燒速度變慢,火焰拉長,高溫帶后移,煤灰沉降量大造成窯皮拉長而結后圈;

③、操作和熱工制度的影響。用煤過多,產生還原氣氛,物料中三價鐵還原為二價亞鐵,易形成低熔點礦物,使液相早出現易結圈;一、二次風配合不當,火焰過長,使物料預燒很好,液相出現早,也易結圈;窯喂料過多,操作參數不合理導致熱工制度不穩定,窯速波動大,也易結圈;噴煤管長時間不前后移動,后部窯皮生長快,也易結圈。

 處理步驟:

①、冷燒法:適當增大二次風量或加大煤管內風開度,使火焰回縮,同時減料,在不影響快轉下保持操作不動,直到圈被燒掉。

②、熱燒法:適當增大二次風量或減小煤管內風開度,拉長火焰,適當加大窯頭喂煤量,在低窯速下燒4h。若4h仍不掉,則改冷燒法。

③、冷熱交替法:先減料或止料(視圈程度),移動煤管,提高結圈處溫度,燒4-6h,再移動煤管,降低結圈處溫度,再燒4-6h,反復處理。同時加大排風,適當減少用煤,如結圈嚴重,則要降低窯速甚至停窯燒圈。

④、在結圈出現初期,每個班在0-500mm范圍內進出噴煤管各一次。

 

20 窯內結大蛋原因及故障處理?

產生原因:

①、配料不當,SM低、IM低,液相量大,液相粘度低。

②、生料均化不理想,入窯生料化學成分波動大,導致用煤量不易穩定,熱工制度不穩,此時易造成窯皮粘結與脫落,燒成帶窯皮不易保持平整牢固,均易造成結大蛋。

③、喂煤量不穩定。

④、煤粉燃燒不完全,煤粉到窯后燒,煤灰不均勻摻入物料。

⑤、火焰過長,火頭后移,窯后局部高溫。

⑥、分解爐溫度過高,使入窯物料提前出現液相。

⑦、煤灰分高,細度粗。

⑧、原料中有害成分(堿、硫)含量高。

處理步驟:

①、發現窯內有蛋后,應適當增加系統拉風,順暢火焰,保證煤粉燃燒完全,并減料慢窯,讓大蛋“爬”上窯皮進入燒成帶,用短時大火把大蛋燒散或燒小,以免進入篦冷機發生堵塞,同時要防止大蛋碰壞噴煤管。

 ②、若已進入篦冷機,應及時減料,慢窯,將大蛋停在低溫區,人工打碎。

 

21 篦冷機“堆雪人” 原因及故障處理?

產生原因:

①、窯頭火焰集中,出窯熟料溫度高,有過燒現象。

②、生料KHSM偏低,液相量偏多。

處理步驟:

①、在篦冷機前部加人工捅料及時把大塊撥走。

②、盡量控制細長火焰煅燒,避免窯頭火焰集中,形成急燒。

③、將煤管移至窯內,降低出窯熟料溫度。

 

22 紅窯故障處理?

產生原因:一般是窯襯太薄或脫落、火焰形狀不正常、垮窯皮等原因造成。

處理步驟:分兩種情況區別對待:

①、若筒體所出現的紅斑為暗紅,并出現在有窯皮的區域時,一般為窯皮垮落所致,不需要停窯,但必須作一些調整,如改變火焰的形狀,避免溫度最高點位于紅窯區域,適當加快窯速,并將窯筒體冷卻風機集中對準紅窯位置吹,使窯筒體溫度盡快減低,如窯內溫度較高,還應適當減少窯頭喂煤量,降低煅燒溫度??傊?,要采取必要的措施將窯皮補掛好,使窯筒體的紅斑消除。

②、二是紅斑為亮紅,或紅斑出現在沒有窯皮的區域,一般是由于窯襯脫落引起。這種情況必須停窯。但如果立即將窯主傳動停止,將會使紅斑保持較長時間,因此,正確的停窯方法是先止煤停燒,并讓窯主傳動滿轉一定時間,同時將窯筒體冷卻風機集中對準紅窯位置吹,使窯筒體溫度盡快下降,待紅斑由亮紅轉為暗紅時,再轉由輔助傳動翻窯,并作好紅窯位置的標記,為窯檢修做好準備。

 

23  CO、NOx、SO2超標時如何操作?

CO、SO2超標時,適當減分解爐喂煤量或窯頭喂煤量,嚴重時適當減料。

NOx超標時,窯里面氧化氣氛越好溫度越高NOx濃度越高,調整可適當降低高溫風機轉速、分解爐少量加煤、加料,篦床適當控厚。

 

24 生料飽和比過高現象及操作處理?

主要現象:

①各級旋風筒出口溫度降低。

②分解爐出口溫度降低,降溫速度較其它部位均大。

③窯尾溫度降低。

④窯電流、功率降低,熟料煅燒困難。

操作調整:

生料飽和比過高,分解吸熱量大,且物料難燒,需要加強煅燒,即:分解爐噴煤增加;窯頭噴煤量增加;主排風機進口閥門開度增大,加大拉風量;通知有關部門檢查生料配料系統或調整生料配比。

 

25 生料飽和比過低及操作處理?

主要現象:

①各級旋風筒出口溫度升高。

②分解爐出口溫度升高,升溫速度比其它部位均快。

③窯尾溫度升高。

故障處理:

生料飽和比過低,物料分解吸熱量減少,料子好燒,窯系統進行減煤操作,即:分解爐噴煤減少;窯頭噴煤量減少;主排風機進口閥門開度減??;通知有關部門檢查生料配料系統或調整生料配比。

 

26 分解爐噴煤偏多判斷及處理?

產生的原因:

由于操作不當或喂煤系統故障,使分解爐噴煤量與窯頭噴煤量比例失調,即分解爐噴煤偏多,窯頭噴煤偏少。

主要現象:

①各級旋風筒出口溫度升高。

②分解爐出口溫度升高,升溫幅度較大。

③窯尾溫度升高。

④在線監測數據CO濃度明顯上升,NOx明顯下降。

⑤長時間噴煤較多時出現褐色料。

故障處理:

出現此類故障,需調節窯、爐的噴煤量,并要注意風的配合,即:分解爐噴煤減少;窯頭噴煤量增加;三次風管閥門開度減小;分析噴煤比例失調原因,如果是喂煤系統故障造成的,應及時通知有關部門檢查、維修喂煤系統,排除故障。

 

27 分解爐噴煤偏少判斷及處理?

主要現象:

①各級旋風筒出口溫度降低。

②分解爐出口溫度降低,降溫幅度較大。

③窯尾溫度降低。

④熟料煅燒困難。

故障處理:

出現此類故障,需調節窯、爐的噴煤量,并要注意風的配合,即:分解爐噴煤增加;窯頭噴煤量減少;三次風管閥門開度加大;分析噴煤比例失調原因,如果是喂煤系統故障造成的,應及時通知有關部門檢查、維修喂煤系統,排除故障。

 

28 回轉窯竄料現象及操作?

產生的原因:

生料KHSM過高,料子難燒;窯頭出現瞬間斷煤;窯有后結圈;喂料量過大;分解率偏低,預燒不好;煤不完全燃燒;窯速變化太快。

主要現象:

①看火電視中顯示窯頭飛砂嚴重、昏暗,甚至無圖像。

②窯主電機功率、電流急劇下降。

故障處理:

①及時減料慢窯慢燒。

②提高入窯分解率,同時加強窯內通風。

③聯系調整生料配比。

 

29 最下級旋風筒下料管中有大量火星的原因及處理?

產生的原因:

   爐內加煤過多,爐內來不及燃燒

   窯內加煤太多,造成機械不完全燃燒

   分解爐煤粉懸浮不好,燃燒慢

   爐內旋風或噴騰效應差,燃燒時間短

   煤質變粗,揮發份減少

   三次風溫降低或漏風嚴重

   三次風管積灰或三次風門開度過小,三次風過小

伴隨現象:

   分解爐及預熱器出口溫度過高。

   窯內拉風大,黑頭火長。

   爐上游溫度低,出口溫度高。

   窯內火焰發生變化。

處理措施:

   適當減煤。

   調節爐內風量、風速及風向。

   降低煤粉細度。

  堵漏、提高三次風溫。

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